1948 CHEVY FLEET MASTER CONVERTIBLE

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1948 CHEVY FLEET MASTER CONVERTIBLE

 1948 FLEET MASTER CONVERTIBLE

74年前のクルマですが、快適仕様へ

アップデートする作業を進めてまして

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MUSTANGⅡ化すると、アッパーアームの

位置がオリジナルフレーム時よりも

取り付けが高い位置に変わってくるので、

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これまでと同じ長さのハイドロシリンダーを使用しても

インナーフェンダーにとても近くなり、フィッティングや

ホースを取り付けるスペースがなくなってしまったので

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インナーフェンダーにシリンダーをよける凹みを作る

加工に進みまして、助手席側にだけ

フレッシュエアーを取り込む接続口がプレスされており

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その形状がちょうどシリンダーをよけてくれて

都合がよいのですが、違う用途の形状なので

見た目がカッコよくないのと、運転席側は検証したら 

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タイヤハウス側はハイドロシリンダーが当たるのと

エンジンルーム側は、パワステポンプのプーリーが

インナーフェンダーに当たることが解ったので 

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外側も、内側も当たりますの刑になりまして、、、、、

オリジナルのインナーフェンダーには凹みが

ない形状のところに、外側も内側もかわせる

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へこみの形状を作らないといけなくなりまして

左右のインナーフェンダーが形状が違うと

違和感が出るので、対象のデザインで設計

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もともとへこみがあった助手席側は、

凹み部分を切開する位置をケガキ

それに合わせてし、新しい凹みを成型

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鉄板を切り出してイングリッシュウィールで

アールをつけてたピースと、

逆アールをつけたピースを作っていき、

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それぞれの断面と高さがピタリと合って

インナーフェンダーとの接地面もぴったり

合うように3次元曲面の球体を成型しまして

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成型した凹みをインナーフェンダーに取り付けた

形状と位置をトレーシングペーパーで型紙をとり

型紙を裏返して、運転席側に合わせると

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運転席側のへこみを作る位置と形状が

左右対称で写しだすことが出来るので

位置のケガキを入れたら、イングリッシュウィールで

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成型すると同じ凹みになる鉄板の型紙を

成型前のサイズで切り出して

助手席側と同様に2ピースで成型していきます

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薄い鉄板なので、2ピースを接合するときや

インナーフェンダーに接合するときの

溶接の熱で歪みが出てしまわないよう

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溶接時に隙間を埋めるための肉盛りで

余計に熱を入れなくて済むように

2ピースの合わせの断面や、インナーフェンダーとの

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接地面をピタピタに合わせて、出来るだけ

溶接の時間を減らすようにしておき

16~20A程度の電流で、スイッチを押す時間は

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0.5秒以内という、超低電流、超短時間の点付けを

繰り返して全周の溶接を進めていきます

凹み部分は熱歪みが出ずらい様に溶接時は

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インナーフェンダーに固定した状態で溶接し

2ピースの接合を終えたら、インナーフェンダーから

取り外して溶接跡の仕上げと、歪み取りをして

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再びインナーフェンダーに取り付けて

確認しながら、接地面に出た歪みも修正

運転席側、助手席側ともに、成型した凹み部分が

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インナーフェンダーにぴったり合うように

溶接の熱歪みを修正したら

クレコピンで固定し、次はインナーフェンダーに

成型した凹み部分の溶接していきます

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2ピースで作った凹み部分の接合より

遥かに溶接する部分が大きいので

熱歪み対策と、歪み取りがタイヘンそうです

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